三、黃鐵礦選礦設(shè)備中搖床重選試驗(yàn)過程

昆明礦機(jī)系列黃鐵礦選礦設(shè)備試驗(yàn)中針對0-1mm粒級煤矸石樣品,采用搖床進(jìn)行粗選試驗(yàn)的相關(guān)結(jié)果見表1。
云南昆明黃鐵礦選礦設(shè)備廠家做的搖床粗選試驗(yàn) 
從黃鐵礦選礦設(shè)備專家的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,在使用搖床進(jìn)行黃鐵礦的重選粗選時(shí),不宜采用大傾角,應(yīng)控制在2度以下。經(jīng)過搖床一次粗選的精礦品位均達(dá)到目標(biāo)要求,最高為44.3%;但尾礦含硫較高,其原因可能是由于試驗(yàn)用的顎式碎石機(jī)出現(xiàn)了過度粉碎而導(dǎo)致破碎粒度不均勻,使得碎后產(chǎn)品細(xì)泥含量過高,細(xì)泥混入尾礦,提高了尾礦的全硫含量。為此,昆明礦機(jī)的黃鐵礦選礦技術(shù)專家針對對試驗(yàn)樣品篩除-200目粒級再進(jìn)行試驗(yàn),其結(jié)果見表2,表中顯示,篩除-200目粒級后,分選尾礦的硫分仍然偏高。
針對以上情況,云南昆明黃鐵礦選礦設(shè)備專家組為了進(jìn)一步改善效果,采用了分級分選的黃鐵礦選礦技術(shù)方案,床面傾角1.3度,采用搖床粗選的試驗(yàn)結(jié)果詳見表3:
黃鐵礦選礦技術(shù)專家做的分級分選哦試驗(yàn)數(shù)據(jù)
 
從上述改進(jìn)后的黃鐵礦選礦技術(shù)指標(biāo)可以看出,黃鐵礦選礦設(shè)備專家組在采用分級分選方案后,尾礦硫分有所降低,且其中包含部分沸騰煤產(chǎn)品,灰分分別為46.50%和49.42%。

四、黃鐵礦選礦設(shè)備專家組的流程試驗(yàn)

經(jīng)過一系列實(shí)驗(yàn),黃鐵礦選礦技術(shù)專家組最終選擇0.25-1mm和+1mm粒級煤矸石樣品為代表,分別進(jìn)行黃鐵礦選礦技術(shù)流程試驗(yàn);原則是保證精礦品位和產(chǎn)率,同時(shí)得到含硫量盡量低的尾礦。

1針對0.25-lmm粒級黃鐵礦的流程試驗(yàn)

從云南昆明礦機(jī)黃鐵礦選礦設(shè)備專家對煤矸石樣品的流程優(yōu)化試驗(yàn)結(jié)果顯示,想要得到品位不低于33%的硫精礦,可選擇圖1流程。
黃鐵礦選礦技術(shù)工藝示意圖 
從上述黃鐵礦選礦技術(shù)流程可看出,經(jīng)過搖床粗選和掃選后,可以得到硫品位33.36%的合格硫精礦,產(chǎn)率達(dá)到46.65%,回收率78.94%;中礦含硫量為9.7%,產(chǎn)率36.13%,可以形成閉路循環(huán)進(jìn)行再選;尾礦含硫量3%左右,應(yīng)歸為低硫中礦,這部分低硫中礦可直接廢棄。

2針對+1mm粒級黃鐵礦的流程試驗(yàn)

它的流程優(yōu)化試驗(yàn)結(jié)果示于圖2,該粒級樣品經(jīng)過搖床粗選和掃選,可以得到硫品位34.46%的合格硫精礦,產(chǎn)率達(dá)到50.25%,回收率大于80%,效果良好;中礦含硫9.51%,產(chǎn)率40.22%,可以形成閉路循環(huán)進(jìn)行再選,以取得更高的回收率;尾礦硫含量為3.5%,但產(chǎn)率較低。
云南昆明黃鐵礦選礦設(shè)備廠家針對不同粒級物料的分選流程

3全粒級黃鐵礦的分選試驗(yàn)

根據(jù)0.25-1mm和+1mm兩個(gè)粒級的流程試驗(yàn)結(jié)果,可將尾礦并人中礦(即高、低硫中礦合并),視為沒有尾礦(尾礦已在初步富集過程中拋掉),這樣可以得到更為簡化的分選流程,見圖3,其硫精礦的品位能達(dá)到32%以上,產(chǎn)率約50%左右,中礦可返回系統(tǒng)進(jìn)行再選。

五、黃鐵礦選礦設(shè)備專家組的試驗(yàn)結(jié)論

根據(jù)國內(nèi)黃鐵礦選礦技術(shù)成功應(yīng)用的案例來看,重力選礦是回收煤矸石中黃鐵礦的有效方法。對本文中的高硫煤矸石,云南昆明礦機(jī)的黃鐵礦選礦設(shè)備專家組通過跳汰初步富集、搖床粗選加掃選流程,最終從高硫煤矸石成功分選出品位大于33%的硫精礦,可以說試驗(yàn)是比較成功的,硫回收率可以高達(dá)78%,證明這種黃鐵礦選礦技術(shù)可以推廣應(yīng)用。
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全文完。